一、概述
对焊机又称电流焊机或电阻焊机。利用两个工件接触面之间的电阻,两个相互对接的金属接触面通过低压大电流瞬间加热融化融合。
钢丝绳对焊机采用可控硅加变压器抽头调节焊接电流,共8档。焊接的两根钢丝绳作为两个电极 在加紧装置给定的压力值下,断头对接触面形成一定的接触电阻,焊接电流在一个电极通过另一个电极时形成瞬时热熔。由于早期产品无法实现无限压力调焊接产品的类型有限,产品规格和参数的调整比较麻烦,产品焊接质量达不到最佳。
二、应用实例
河北某焊接设备厂是一家专业生产焊机的厂家,在这个行业深耕多年,是行业的领导者。焊接高碳钢丝、不锈钢丝、有色金属、电线电缆、铜铝丝主要用于金属制品行业UN系列、UN-10V系列单丝自动焊机,DC钢帘焊机等产品。功率从1.5KW-18.5KW ,后期产品开发的功率也延伸到45KW这次改造的左右是UN系列对焊机,控制PLC和触摸屏都选用信捷品牌。
三、硬件组成
焊机由焊接工作台、钢丝绳夹紧装置、焊接控制按钮、急停按钮、焊丝熔距光电开关、触摸屏、PLC由控制箱、整形锤、砂轮机、钢丝绳扭矩试验机构等组成。
四、工艺流程
首先熔断线材,熔断点要求圆润光滑,无毛刺,然后将两根线材夹在焊接工作台上,选择与线材对应的焊接参数,下载至PLC按运行按钮,对焊机按预设程序自动焊接。(焊接完成后,取下焊接线,观察焊点是否符合要求,然后将线放在扭矩试验机上进行拉伸试验。
五、系统构成
改造是UN系列对焊机,控制PLC信捷品牌用于触摸屏。
六、参数设置
变频电源输入为单相或三相输入,单相输出,控制方法相对简单。
由于工艺参数不同,参数按序列号逐组存储。在生产过程中,相应的工艺参数可以根据不同的电线规格通过序列号找到。如果需要修改,可以在设置图片中进行微调,然后将工艺参数传输给PLC,焊接产品。该系统预设了30组工艺参数配方,每组8个参数,包括电线名称、焊接电流、焊接时间、绝缘电流、绝缘时间、间隔时间、回火电流和回火时间。
焊机触摸屏的组态图
七、结论
通过采用PLC、触摸屏和变频电源改造了整个焊机控制系统。改造后的焊机配方功能方便快捷,扩大了产品焊接类型,大大提高了整个设备的自动化水平和焊接精度。